提高產品質量、降低生產成本,是企業(yè)發(fā)展永恒不變的主題。玻璃行業(yè)是一個高能耗的行業(yè),對于企業(yè)來說,節(jié)能降耗是提高效益、降低成本最主要的途徑。近期,滇凱公司浮法車間工藝攻關小組經過大膽嘗試,在碎玻璃配比適當下調的情況下,天然氣日耗并沒有增加,這一做法,顛覆了浮法玻璃生產行業(yè)的傳統(tǒng)思想,實現(xiàn)工藝技術的革新。
浮法生產線主要使用能源是天然氣,天然氣能耗占生產成本的60%以上,天然氣能耗的高低與天然氣的熱值、原料成分、熔窯保溫措施以及熔化工藝制度等密切相關。一般來說,國內大部分玻璃生產企業(yè),原料都很難達到高品質要求,所以就用高溫熔化來彌補原料品質缺陷對玻璃質量的影響,以此提升玻璃質量,但是能耗非常高。一直以來,公司浮法生產線也是采用高溫熔化制度。由于近年來,天然氣、碎玻璃等價格持續(xù)上漲,生產成本的巨大壓力嚴重影響公司的經濟運行質量。如何改變現(xiàn)狀走出一條適合自己快速發(fā)展的道路?浮法工藝攻關小組的成員們有了一個大膽的想法——調整熔化工藝制度。
在生產過程中,浮法工藝攻關小組從產生質量缺陷的主要因素著手。考慮到氣泡產生的主要原因是池底溫度過高,要解決點狀缺陷就必須降低池底溫度,攻關小組開始嘗試不斷地調整熔化工藝制度。每一次參數(shù)的微調,都可能引起質量的大幅波動,都是對傳統(tǒng)思維的挑戰(zhàn)。秉承“敢于否定自己、挑戰(zhàn)不可能”的工作理念,在無數(shù)次的調整后,參數(shù)的變動規(guī)律讓工藝小組成員震驚。隨著碎玻璃添加配比的降低,天然氣日耗不增反降。據(jù)攻關小組成員介紹:“按照常規(guī),碎玻璃添加配比下降,天然氣消耗必定會上升,因為碎玻璃起到助熔、降低能耗的作用,通常碎玻璃保持16%~20%最佳。目前,公司的熔化工藝已基本形成低溫熔化。采用低溫熔化,既能解決主要的質量問題,又能降低天然氣消耗,從而達到節(jié)能目的。”
本次工藝制度的突破大幅降低了生產成本,減弱了能耗因素對公司發(fā)展的制約。同時,通過本次工藝技術突破,讓大家深刻地意識到,教科書上的理論不是一成不變的,過去的固有標準也不一定是最佳的,面對新環(huán)境、新形勢,要勇于嘗試和創(chuàng)新,進一步革新工藝技術。
信念改變思維,思維改變心態(tài),心態(tài)改變行動。下一步,滇凱公司浮法工藝攻關小組將再向超低溫熔化發(fā)起挑戰(zhàn),進一步提高公司的經濟運行質量,為公司今年實現(xiàn)目標全力以赴。